提高煉廠工藝加熱爐熱效率的技術(shù)改造措施
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大連石化公司煉油工藝加熱爐運行中存在著一系列的問題,針對這些問題,提出了改進措施,包括提高管理水平;進行脫硫技術(shù)改造,使進管網(wǎng)的干氣H2S含量達標;降低燃料消耗;改造加熱爐及附屬設(shè)施,提高熱效率。措施的實施使爐效率達87.81%,全年節(jié)約燃料4066t,直接降本增效730多萬元。
提高常減壓蒸餾裝置加熱爐熱效率的技術(shù)改造措施
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為提高500萬t/a常減壓蒸餾裝置加熱爐的熱效率,中國石油蘭州石化公司對空氣預(yù)熱系統(tǒng)進行了改造。主要改造內(nèi)容:在空氣預(yù)熱器煙氣進口前部增加擾流子;在常壓爐煙氣側(cè)、空氣側(cè)分別增加930,1023m2換熱面積;在減壓爐煙氣側(cè)、空氣側(cè)分別增加443,534m2換熱面積。改造后,常壓爐排煙溫度由220℃下降至138℃,熱效率由88.38%上升至91.60%;減壓爐排煙溫度由170℃下降至134℃,熱效率由89.34%上升至91.90%;常壓爐和減壓爐燃料氣總節(jié)約量為230.13m3/h。
酒鋼煉軋廠板坯加熱爐蓄熱式節(jié)能改造
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畜熱式燃燒技術(shù)是冶金行業(yè)鋼坯加熱爐未來發(fā)展方向,煉軋廠板坯加熱爐蓄熱式節(jié)能改造是酒鋼集團公司2008—2009年度重點節(jié)能環(huán)保項目,也是甘肅省循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略的實際運用。通過對酒鋼煉軋廠板坯加熱爐蓄熱式節(jié)能改造的研究,為今后新上項目的規(guī)劃提供寶貴經(jīng)驗。
推鋼式加熱爐的技術(shù)改造及效果研究
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推鋼式加熱爐在使用過程中往往會面對一定的問題,有必要進行有針對性的技術(shù)改造,從而實現(xiàn)提升加熱爐的使用效率、節(jié)約能量、延長使用壽命等目標。在這種背景下,文章結(jié)合工作實際,首先探討了推鋼式加熱爐技術(shù)改造前存在的問題,進而分別分析了推鋼式加熱爐爐體管件的技術(shù)改造、推鋼式加熱爐爐體結(jié)構(gòu)與散熱方面的技術(shù)改造等內(nèi)容,并分析了改造的效果。
我公司電加熱爐的技術(shù)改造
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本文介紹了對電加熱爐改造前后的應(yīng)用效果,并對其作了簡要分析.
步進式加熱爐的節(jié)能技術(shù)改造
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前言 天鋼集團高速線材廠引進美國摩根無扭轉(zhuǎn)軋 機沒備和國產(chǎn)裝備,由馬鞍山鋼鐵設(shè)計院設(shè)計配 套,于1995年6月建成投產(chǎn)。加熱爐設(shè)計爐型為步 進梁、底組合式,爐子有效尺寸長l6.08米,寬 l6.75米,爐底有效面積269.34m,設(shè)計產(chǎn)量120t/ h。該爐自投產(chǎn)以來,尚未進行過重大技術(shù)改造,存 在著效率低、燃耗高等問題。在2001年7月對加熱 爐進行大修時,針對爐底管冷卻水吸熱量大,熱損 失高和爐體表面散熱損失大的問題,相應(yīng)地進行了 技術(shù)改造,達到了預(yù)期的效果?,F(xiàn)將高線廠加熱爐 的改造情況介紹如下。 1爐子改造的基本原理 目前,我國冶金工業(yè)爐都采用一次能源作為主 要的燃料。由于產(chǎn)量、爐型結(jié)構(gòu)、機械化、自動化程 度及操作人員的素質(zhì)不同,噸鋼燃耗相差很大,致 使爐子燃耗高、效率低,造成了能源的極大浪費。為
軋鋼加熱爐的技術(shù)改造及效果
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介紹了宏大鋼廠蓄熱式加熱爐技術(shù)改造的情況,并對加熱爐存在的問題進行了分析,提出了改進措施,通過技術(shù)改造取得了好的效果。
推鋼式加熱爐的技術(shù)改造及效果
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介紹了包鋼特鋼分公司推鋼式加熱爐技術(shù)改造的情況,對加熱爐存在的問題進行了分析,提出了改進措施,經(jīng)過技術(shù)改造提高加熱爐的能力,降低了煤氣消耗,取得了較好的經(jīng)濟效益。
濟鋼寬厚板加熱爐的技術(shù)改造
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濟鋼寬厚板加熱爐的技術(shù)改造 【關(guān)鍵詞】加熱爐,技術(shù)改造,寬厚板 【論文摘要】介紹了濟鋼寬厚板加熱爐的技術(shù)改造情況,內(nèi)容包括改造前爐子存在問題的分析,爐頂及滑軌 1概況 濟鋼寬厚板廠現(xiàn)有2座相同的推鋼式連續(xù)加熱爐:有效長37.488m,爐膛內(nèi)寬6.38m,設(shè)計能力100t/h, 下排煙、爐外短滑坡端出料。自1998年2月投用以來,多次出現(xiàn)爐頂局部坍塌,嚴重劃傷板坯下表等事故, 極大地制約了產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量。為此,自1998年5月起,相繼對2座爐子進行了一系列的技術(shù)改造,效果 顯著。 2改造前存在的主要問題 2.1爐頂局部坍塌 爐子投用僅1個月后,爐頂?shù)臓t尾封火梁,爐頭封火梁和爐頂結(jié)合處,爐尾擴張段等部位即發(fā)生坍塌。 除耐火材料和施工質(zhì)量問題外,爐頂結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理是一個十分重要的因素。 2.2嚴重劃傷板坯下表 鋼坯在加熱工序中下表
提高加熱爐節(jié)能效果的技術(shù)改造
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介紹了加熱爐腐蝕的成因,分析了火筒式、盤管式爐各部位的腐蝕情況,對改造對流管段進行了校對,對火筒式爐煙、火管整體進行更換和對盤管式爐對流管進行改造,以提高換熱能力。闡述了節(jié)能火嘴及自控系統(tǒng)的性能特點,燃燒與空氣和天然氣配比的機理,實現(xiàn)風(fēng)量與天然氣的自動配比以實現(xiàn)節(jié)能高效。經(jīng)測試,通過技術(shù)改造后可提高爐效22.1%。
集輸系統(tǒng)加熱爐的節(jié)能技術(shù)改造
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集輸系統(tǒng)的加熱爐是油田節(jié)能的主要對象之一。朝陽溝油田開發(fā)20余年由于產(chǎn)能遞減,早期安裝的加熱爐大都出現(xiàn)了負荷較低、加熱效率下降、腐蝕結(jié)垢嚴重等問題。針對所存在的問題,對站內(nèi)加熱爐實施了一系列的節(jié)能技術(shù)改造,取得了一定的成效。
常減壓裝置提高減壓爐熱效率技術(shù)改造
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濟南分公司常減壓裝置減壓爐排煙溫度高、熱效率低、能耗大,一直是裝置綜合能耗高的主要因素。以2013年裝置大檢修為契機,減壓爐增加擾流子空氣預(yù)熱器,使得排煙溫度大幅降低,熱效率提高2.4%,裝置能耗也相應(yīng)降低,同時,煙氣中含有的大氣污染物含量也有所減少,對環(huán)境保護具有積極意義。
酮苯脫蠟裝置加熱爐的技術(shù)改造
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本文介紹了蘭州石化公司酮苯脫蠟裝置加熱爐及配套設(shè)施的一些技術(shù)改造與優(yōu)化措施,通過技術(shù)改造,使得加熱爐的熱效率由原來的80%提高到現(xiàn)在91%以上,熱效率大幅提升,接近設(shè)計水平。能耗逐年降低,實現(xiàn)了節(jié)能減排,并且裝置總體技術(shù)經(jīng)濟指標有一定的提高,提高了裝置的經(jīng)濟效益。
加熱爐的節(jié)能技術(shù)改造
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針對軌梁廠加熱爐存在的問題,通過采取改善爐內(nèi)熱交換、爐型曲線的改進、曲線板的改進等一系列的技術(shù)改造措施,使加熱爐的節(jié)能工作取得了顯著的成效,為加熱爐節(jié)能工作者提供實踐參考。
改造煙氣余熱回收系統(tǒng)有效提高加熱爐熱效率
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蘭州石化公司原料動力廠常減壓裝置隨著加工能力的提高,加熱爐預(yù)熱器能力不夠,并且由于腐蝕以及過熱等原因,使許多熱管破裂,導(dǎo)致熱管式空氣過濾器熱效率下降,因此2002年和2003年分兩次對熱管式空氣預(yù)熱器進行局部改造,由于現(xiàn)場位置的局限性,改造采用利舊設(shè)備殼體,并分段采用不同新型熱管的方案,改造后熱管式空氣預(yù)熱器排煙溫度由原來260℃降至180℃以下,加熱爐熱效率由原來84%提高至88.5%。
蓄熱式加熱爐燃燒系統(tǒng)的技術(shù)改造
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通過對鞍鋼煉鋼總廠一工區(qū)原1#蓄熱式加熱爐的蓄熱式燃燒系統(tǒng)的技術(shù)改造,解決了原加熱爐存在的產(chǎn)能低、能耗高、爐壓高、爐體冒火等問題。
中寬帶鋼加熱爐技術(shù)改造及效果分析
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承鋼中寬帶鋼加熱爐由推鋼式爐改造為步進式爐過程中,采取了一系列提高產(chǎn)量、提高板坯質(zhì)量、節(jié)能等技術(shù)措施,本文對采取的技術(shù)措施進行了簡要闡述,并進行了改造效果分析。
酒鋼煉軋廠二高線加熱爐燒嘴結(jié)構(gòu)改造
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本文結(jié)合煉軋廠二高線加熱爐燒嘴結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀,提出對燒嘴殼體進行改造的方案,通過對燒嘴殼體結(jié)構(gòu)的改造達到消除燒嘴耐火材料維修、更換困難的缺陷,從而降低燒嘴的檢修難度,縮短檢修時間,保證作業(yè)人員的安全。
提高加熱爐效率的改造方案
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介紹了對整個加熱爐系統(tǒng)設(shè)計進行能源優(yōu)化的技術(shù)方案,在保證原有加熱爐的幾何尺寸不變的情況下,優(yōu)化余熱回收技術(shù)的設(shè)計方案,提高加熱爐的負荷,消除了生產(chǎn)裝置長周期運行的瓶頸問題。
提高加熱爐效率的改造方案
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介紹了對整個加熱爐系統(tǒng)設(shè)計進行能源優(yōu)化的技術(shù)方案,在保證原有加熱爐的幾何尺寸不變的情況下,優(yōu)化余熱回收技術(shù)的設(shè)計方案,提高加熱爐的負荷,消除生產(chǎn)裝置長周期運行的瓶頸問題。
風(fēng)機電機變頻技術(shù)提高加熱爐的熱效率
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中國石化揚子石油化工股份有限公司中壓加氫裂化裝置反應(yīng)爐于2009年6月5日實施鼓風(fēng)機、引風(fēng)機增設(shè)變頻設(shè)備改造。經(jīng)過精心調(diào)節(jié),反應(yīng)器加熱爐的熱效率從原先的87%提高到了92%,同時通過合理調(diào)節(jié)鼓風(fēng)機、引風(fēng)機的電機轉(zhuǎn)速,有效地降低了風(fēng)機電能的消耗,每年可節(jié)約電費近10×10^4rmb¥。加氫裂化裝置反應(yīng)爐在開工時熱量消耗很大,而正常運行時負荷偏低,這種差異造成了反應(yīng)爐燃料日積月累被白白浪費。
鞍鋼半連軋廠的加熱爐節(jié)能改造
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加熱爐節(jié)能改造,所采取的技術(shù)措施不盡相同,但都不外乎爐墻絕熱,增加嚴密性,減少熱散失;空氣預(yù)熱,加強熱回收;減少水冷面積;爐膛水管絕熱包扎;降低廢氣出爐溫度;控制燃燒,應(yīng)用新型高效燃燒器等等。目前我國各種加熱爐都在不同程度地進行節(jié)能技術(shù)改造。多數(shù)都既節(jié)能又增產(chǎn),取得了顯著的經(jīng)濟效益。但也有不太成功之例。我廠一大型板坯加熱爐,節(jié)能技術(shù)改造,應(yīng)用大量新材料、新技術(shù),卻沒能收到預(yù)期的經(jīng)濟效益。本文即結(jié)合這一實際,從理論及實踐上做一論述以供參考。
加熱爐爐管焊接技術(shù)措施
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4.4
中國化學(xué)工程第十四建設(shè)公司 山東濱化濱陽燃化有限公司50萬噸每年 高等級道路瀝青項目 加熱爐爐管焊接技術(shù)措施 中國化學(xué)工程第十四建設(shè)公司山東項目部 業(yè)主名稱山東濱化濱陽燃化有限公司工程編號單項工程編號文件編號 工程名稱50萬噸/年高等級道路瀝青項目 工程地點濱陽性 質(zhì) □大型(重點)、裝置型□中小型 □單項□ⅰ、ⅱ類□ⅲ類工程類別□新建□擴建、改造□檢修 版本日期頁次說明 0報審批 1批準發(fā)行 編制 審核 會簽單位姓名日期批注 批準 業(yè)主或第三方 目錄 一、概況 1.工程概況 2.高壓管線分布及工程量 二、編制依據(jù) 1.施工圖紙及文件 2.執(zhí)行規(guī)范及標準 三、材料驗收及管理 1.管子及配件檢驗 2.材料管理 四、高壓管線施工方案 1.施工組織 2.施工原則 3.施工方案 4.施工關(guān)鍵部分 五、高壓管
煉油廠加熱爐節(jié)能改造分析
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隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展和石油化工行業(yè)的不斷革新,\"節(jié)能、環(huán)保\"的理念越來越受到人們的廣泛關(guān)注.煉油廠作為提供能源支撐的重要化工行業(yè),其節(jié)能技術(shù)的引進和應(yīng)用將為煉油廠的發(fā)展帶來極大的契機.煉油廠加熱爐由于容易結(jié)焦(特別是高凝點油品)和使用壽命過長等因素,使其熱效率普遍不高、能源損耗極大.因此,煉油廠加熱爐具有很大的節(jié)能潛力,其節(jié)能改造分析將具有重大意義和實際價值.本文通過分析煉油廠加熱爐的特點和存在的問題,從而對煉油廠加熱爐的節(jié)能改造提出了相關(guān)的措施和建議,進而實現(xiàn)煉油廠加熱爐的有效節(jié)能和改造.
鍛鋼公司蓄熱式加熱爐的優(yōu)化改造
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對北滿特鋼鍛鋼公司快鍛4#臺車加熱爐在生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題進行了分析,并對設(shè)備缺陷進行了相應(yīng)的優(yōu)化改造,改造后的加熱爐達到了滿意的效果,提高了生產(chǎn)效率。
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職位:建筑設(shè)計師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林