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更新日期: 2025-06-01

300MW煤粉爐低氮燃燒改造的技術(shù)措施與經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)

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300MW煤粉爐低氮燃燒改造的技術(shù)措施與經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià) 4.8

為降低脫硝反應(yīng)器入口氮氧化物濃度,國內(nèi)燃煤鍋爐正進(jìn)行大范圍的低氮燃燒改造。以某300 MW煤粉鍋爐低氮燃燒技術(shù)工程改造實(shí)例,分析了技術(shù)改造過程,并結(jié)合選擇性催化還原法(SCR)對(duì)低氮燃燒技術(shù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性分析。

300MW單元機(jī)組煤粉爐燃燒控制系統(tǒng)的研究及其改進(jìn)

300MW單元機(jī)組煤粉爐燃燒控制系統(tǒng)的研究及其改進(jìn)

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第20卷第9期 2000年9月 中 國 電 機(jī) 工 程 學(xué) 報(bào) proceedingsofthecsee vol.20no.9 sep.2000 文章編號(hào):025828013(2000)0920077203 300mw單元機(jī)組煤粉爐燃燒控制 系統(tǒng)的研究及其改進(jìn) 潘維加 (長沙電力學(xué)院動(dòng)力工程系,湖南省長沙市410077) studyandimprovementof300mw2unitcoal2fired boilercombustioncontrolsystem panwei2jia (changshaelectricpowerengineeringinstitute,changsha410077,china) abstract:coal2firedboilerisfoun

300MW燃煤鍋爐低氮燃燒器改造解析及運(yùn)行調(diào)整

300MW燃煤鍋爐低氮燃燒器改造解析及運(yùn)行調(diào)整

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介紹遼寧大唐國際錦州熱電公司#1、#2鍋爐低氮燃燒器改造實(shí)施方案,值班員對(duì)改造后的鍋爐運(yùn)行調(diào)整降低nox的操作方法。通過低氮燃燒器改造,nox排放量大幅降低,在不同負(fù)荷下運(yùn)行人員還可通過不同的配風(fēng)方式實(shí)現(xiàn)nox的最小化。

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300MW煤-煤氣混燒鍋爐低氮燃燒改造實(shí)踐

300MW煤-煤氣混燒鍋爐低氮燃燒改造實(shí)踐

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300MW煤-煤氣混燒鍋爐低氮燃燒改造實(shí)踐 4.6

通過對(duì)300mw煤-煤氣混燒鍋爐詳細(xì)分析設(shè)計(jì),采用縱向過量空氣系數(shù)分布控制原理,從下到上分別為氧化燃燒區(qū)、集中還原區(qū)、燃盡區(qū),實(shí)現(xiàn)燃料分級(jí)燃燒,通過高溫低氧還原區(qū)的建立,實(shí)現(xiàn)已生成的nox還原,可大幅度降低nox生成。低氮燃燒改造主要是更換一、二次風(fēng)噴口并新增四層sofa,經(jīng)過冷、熱態(tài)調(diào)試后,nox排放量降低近60%,實(shí)現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)和環(huán)保的雙贏。

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300MW燃煤鍋爐低氮燃燒器改造研究

300MW燃煤鍋爐低氮燃燒器改造研究

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300MW燃煤鍋爐低氮燃燒器改造研究 4.6

為更好地達(dá)到新環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(gb13223-2011)的要求以及進(jìn)一步降低脫硝運(yùn)行成本,對(duì)某電廠300mw燃煤鍋爐進(jìn)行了低氮燃燒器改造的必要性與可行性的研究分析,決定采用某鍋爐廠新研發(fā)的多維深度分級(jí)燃燒系統(tǒng),并實(shí)施了低氮燃燒器技術(shù)改造。為了考察新型低氮燃燒系統(tǒng)改造后的運(yùn)行狀態(tài),以及為電廠日常運(yùn)行尋找最佳工況,依據(jù)國家以及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行多維深度分級(jí)燃燒系統(tǒng)(多維深度分級(jí))的調(diào)試,進(jìn)行制粉系統(tǒng)試驗(yàn)和燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn),通過磨煤機(jī)出力特性試驗(yàn)、磨煤機(jī)分離器擋板特性試驗(yàn)、煤粉細(xì)度調(diào)整試驗(yàn),還有習(xí)慣工況下變氧量試驗(yàn)、變高位燃盡風(fēng)量試驗(yàn)、變高位燃盡風(fēng)擺角試驗(yàn)、變氧試驗(yàn)、磨煤機(jī)投運(yùn)組合試驗(yàn)、變低位燃盡風(fēng)量試驗(yàn)、變夾心風(fēng)量試驗(yàn)、二次風(fēng)配風(fēng)方式試驗(yàn)、負(fù)荷特性試驗(yàn)、空預(yù)器漏風(fēng)測試等一系列試驗(yàn),優(yōu)化低氮燃燒器的燃燒調(diào)整,尋找較優(yōu)運(yùn)行工況,優(yōu)化鍋爐燃燒狀況,更好地實(shí)現(xiàn)脫硝反應(yīng)器前入口煙氣中no_x含量低于300mg/nm~3的排放要求,延長昂貴的scr反應(yīng)器中金屬催化劑的壽命,進(jìn)一步降低scr脫硝裝置的運(yùn)行成本,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗,令鍋爐燃燒更加地穩(wěn)定、可靠與經(jīng)濟(jì),防止出現(xiàn)水冷壁嚴(yán)重結(jié)焦和大屏嚴(yán)重掛焦問題,提高鍋爐效率,達(dá)到了改造目標(biāo)。

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300MW鍋爐燃燒系統(tǒng)設(shè)計(jì)

300MW鍋爐燃燒系統(tǒng)設(shè)計(jì)

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300MW鍋爐燃燒系統(tǒng)設(shè)計(jì) 4.4

xx大學(xué) 本科畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)開題報(bào)告 題目300mw級(jí)電廠鍋爐燃燒系統(tǒng)設(shè)計(jì) 指導(dǎo)教師 院(系、部)機(jī)械工程學(xué)院 專業(yè)班級(jí)熱能09-1 學(xué)號(hào) 姓名 日期2013年3月25日 一、選題的來源,目的,意義和研究現(xiàn)狀 選題來源:電力工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的先鋒,火力發(fā)電是電力生產(chǎn)的主要部分。而鍋 爐又是電力生產(chǎn)的源頭,鍋爐的燃燒系統(tǒng)對(duì)于鍋爐安全,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行影響很大。本課題 結(jié)合我在河南華潤電力古城有限公司實(shí)習(xí)期間所接觸的設(shè)備,對(duì)該廠鍋爐燃燒系統(tǒng)設(shè) 備進(jìn)行了詳細(xì)分析,并對(duì)煤粉的燃燒技術(shù)進(jìn)行研究,以保證鍋爐安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。 選題的目的和意義:對(duì)于大型火力發(fā)電機(jī)組,在系統(tǒng)組成與結(jié)構(gòu)一定時(shí),通過對(duì) 燃燒系統(tǒng)的設(shè)計(jì),提高電廠煤粉鍋爐的燃燒系統(tǒng)的運(yùn)行水平,對(duì)火力發(fā)電機(jī)組節(jié)能降 耗,降低發(fā)電成本具有重要意義。 研究現(xiàn)狀:燃燒系統(tǒng)的目的是使燃料充分燃燒,為

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600MW超臨界煤粉爐燃燒過程數(shù)值模擬

600MW超臨界煤粉爐燃燒過程數(shù)值模擬

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600MW超臨界煤粉爐燃燒過程數(shù)值模擬 4.4

600MW超臨界煤粉爐燃燒過程數(shù)值模擬

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330MW機(jī)組鍋爐低氮燃燒改造及運(yùn)行調(diào)整

330MW機(jī)組鍋爐低氮燃燒改造及運(yùn)行調(diào)整

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330MW機(jī)組鍋爐低氮燃燒改造及運(yùn)行調(diào)整 4.7

介紹了天津國電津能熱電有限公司#1爐低氮燃燒器技術(shù)改造前及改造后的運(yùn)行情況,通過在不同負(fù)荷下二次風(fēng)配風(fēng)方式優(yōu)化試驗(yàn)、主燃燒器、sofa燃盡風(fēng)擺角試驗(yàn)、空預(yù)器漏風(fēng)測量試驗(yàn)、鍋爐效率測定及優(yōu)化試驗(yàn)等方面對(duì)本次技術(shù)改造進(jìn)行綜合評(píng)定,運(yùn)行結(jié)果證明,本次改造后#1鍋爐在165mw至330mw負(fù)荷之間運(yùn)行,nox排放量大幅降低,鍋爐效率較高,爐內(nèi)無結(jié)焦現(xiàn)象,主再熱汽溫、壁溫等參數(shù)正常。在165mw至330mw負(fù)荷之間,基本上不投scr就能達(dá)到現(xiàn)行國家排放標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)濟(jì)效益顯著。

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煤粉鍋爐煤氣-煤粉混合燃燒技術(shù)改造實(shí)踐

煤粉鍋爐煤氣-煤粉混合燃燒技術(shù)改造實(shí)踐

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煤粉鍋爐煤氣-煤粉混合燃燒技術(shù)改造實(shí)踐 4.6

對(duì)一臺(tái)75t/h煤粉鍋爐進(jìn)行了煤氣(干餾煤氣)-煤粉混合燃燒技術(shù)改造。除對(duì)煤粉燃燒器和受熱面進(jìn)行改造外,增加了煤氣輸送系統(tǒng)和煤氣燃燒系統(tǒng)。在原煤粉燃燒器下方增設(shè)了6只雙通道煤氣燃燒器,采用六角切圓傾斜向下布置方式。實(shí)際運(yùn)行中,煤氣輸送系統(tǒng)能安全可靠運(yùn)行,鍋爐能穩(wěn)定高效燃燒,熱力參數(shù)滿足要求。

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300MW引進(jìn)機(jī)組煤粉鍋爐H型鰭片管省煤器改造 300MW引進(jìn)機(jī)組煤粉鍋爐H型鰭片管省煤器改造 300MW引進(jìn)機(jī)組煤粉鍋爐H型鰭片管省煤器改造

300MW引進(jìn)機(jī)組煤粉鍋爐H型鰭片管省煤器改造

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300MW引進(jìn)機(jī)組煤粉鍋爐H型鰭片管省煤器改造 4.6

分析了目前我國大型引進(jìn)煤粉鍋爐機(jī)組省煤器的改造,通過h型省煤器來替換原來的光管省煤器,既可減少改造的空間限制,也可降低排煙溫度,該改造方案具有很好的推廣價(jià)值。

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600MW機(jī)組鍋爐低氮燃燒技術(shù)改造與性能評(píng)價(jià)

600MW機(jī)組鍋爐低氮燃燒技術(shù)改造與性能評(píng)價(jià)

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600MW機(jī)組鍋爐低氮燃燒技術(shù)改造與性能評(píng)價(jià) 4.5

[收稿日期]2013-09-02 [作者簡介]于英利(1980—),男,內(nèi)蒙古人,碩士,工程師,從事鍋爐燃燒與鍋爐節(jié)能技術(shù)研究工作。 [基金項(xiàng)目]內(nèi)蒙古電力科學(xué)研究院2011年自籌科技項(xiàng)目 doi:10.3969/j.issn.1008-6218.2013.05.012 600mw機(jī)組鍋爐低氮燃燒技術(shù)改造與性能評(píng)價(jià) 于英利,劉永江,高正平,韓義,蔡斌 (內(nèi)蒙古電力科學(xué)研究院,內(nèi)蒙古呼和浩特010020) 0引言 隨著國家對(duì)發(fā)電企業(yè)nox排放要求的提高,發(fā) 電企業(yè)對(duì)nox排放控制策略開始傾向于“先減后脫” 方式,即先降低鍋爐燃燒產(chǎn)生的nox質(zhì)量,后在鍋爐 尾部增設(shè)脫除nox的設(shè)備,以最終達(dá)到減排目的[1]。 內(nèi)蒙古某電廠采用更換低氮燃燒器、增設(shè)so? fa風(fēng)噴口等措施對(duì)鍋爐燃燒系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,并 摘要:內(nèi)蒙古某電廠600mw機(jī)組鍋爐采用組

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300MW機(jī)組貧煤鍋爐燃燒特性試驗(yàn)研究

300MW機(jī)組貧煤鍋爐燃燒特性試驗(yàn)研究

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300MW機(jī)組貧煤鍋爐燃燒特性試驗(yàn)研究 4.8

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75t/h乏氣送粉煤粉鍋爐低氮燃燒改造

75t/h乏氣送粉煤粉鍋爐低氮燃燒改造

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75t/h乏氣送粉煤粉鍋爐低氮燃燒改造 4.5

針對(duì)某電廠1#鍋爐nq排放量過高、爐膛出口煙氣溫度偏差較大以及水冷壁結(jié)焦問題,采用低氧燃燒、增加燃盡風(fēng)、深度空氣分級(jí)等技術(shù),對(duì)某電廠1#鍋爐實(shí)施改造,改造后進(jìn)行冷態(tài)試驗(yàn)和燃燒試驗(yàn)調(diào)整.改造后,經(jīng)過配風(fēng)試驗(yàn),假想切圓達(dá)到設(shè)計(jì)要求,其他各參數(shù)也基本符合設(shè)計(jì)要求.1#爐改造前的nox排放值是700~850mg/m3(標(biāo)態(tài)、干基、6%o2),改造后降低到300mg/m3(標(biāo)態(tài)、干基、6%o2)以下,脫硝效率達(dá)到55%.鍋爐的爐膛出口煙氣溫度偏差,也從改造前的大于100℃降低至50℃以下.經(jīng)過持續(xù)的觀察,爐膛水冷壁基本光滑無結(jié)焦,噴口附近有少量松散浮灰,可以輕易打掉,總的來說,鍋爐改造后,達(dá)到了改造前的預(yù)想結(jié)果,改造是比較成功的.

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600MW鍋爐機(jī)組低氮燃燒系統(tǒng)優(yōu)化改造

600MW鍋爐機(jī)組低氮燃燒系統(tǒng)優(yōu)化改造

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600MW鍋爐機(jī)組低氮燃燒系統(tǒng)優(yōu)化改造 4.4

為了進(jìn)一步降低某電廠一臺(tái)600mw亞臨界直流鍋爐機(jī)組的nox排放,采用復(fù)合式空氣分級(jí)低nox燃燒技術(shù)對(duì)該爐的燃燒系統(tǒng)進(jìn)行了改造,改后的運(yùn)行測試表明:在600mw、330mw負(fù)荷工況下燃用設(shè)計(jì)煤種時(shí),脫硝反應(yīng)器入口煙氣中的nox含量分別為121.0和224.4mg/m3,低于改造目標(biāo)值;鍋爐效率分別為94.13%、93.81%,高于改前測試值;改后爐內(nèi)無嚴(yán)重結(jié)渣,飛灰可燃物略有上升,爐渣可燃物增加較為明顯。

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200MW機(jī)組鍋爐低氮燃燒系統(tǒng)改造

200MW機(jī)組鍋爐低氮燃燒系統(tǒng)改造

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200MW機(jī)組鍋爐低氮燃燒系統(tǒng)改造 4.6

為滿足環(huán)保排放要求,改善鍋爐性能,提高社會(huì)及經(jīng)濟(jì)效益,沙角a電廠200mw機(jī)組#1鍋爐2011年進(jìn)行了低氮燃燒系統(tǒng)改造,新增了sofa風(fēng)噴口,改變了各層二次風(fēng)噴口的尺寸,改造了燃燒器及d磨煤機(jī)分離器的結(jié)構(gòu)。

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300MW機(jī)組燃煤鍋爐空氣分級(jí)低NO_x燃燒系統(tǒng)改造技術(shù)

300MW機(jī)組燃煤鍋爐空氣分級(jí)低NO_x燃燒系統(tǒng)改造技術(shù)

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300MW機(jī)組燃煤鍋爐空氣分級(jí)低NO_x燃燒系統(tǒng)改造技術(shù) 4.7

針對(duì)燃煤電廠排放的氮氧化物(nox)對(duì)生態(tài)環(huán)境危害極大等問題,闡述了華電國際電力股份有限公司萊城發(fā)電廠300mw機(jī)組燃煤鍋爐多空氣分級(jí)低nox燃燒技術(shù)改造項(xiàng)目和特點(diǎn),提出了對(duì)其燃燒器系統(tǒng)、一次風(fēng)管道、二次風(fēng)系統(tǒng)和空預(yù)器系統(tǒng)進(jìn)行低氮改造的措施。其結(jié)果表明,該鍋爐燃燒系統(tǒng)低氮改造后,鍋爐熱效率提高了1%,鍋爐nox排放量大幅減少,排放濃度標(biāo)準(zhǔn)降到了240mg/m3。

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300MW燃煤鍋爐制粉系統(tǒng)改造技術(shù)研究

300MW燃煤鍋爐制粉系統(tǒng)改造技術(shù)研究

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300MW燃煤鍋爐制粉系統(tǒng)改造技術(shù)研究 4.5

針對(duì)某燃煤電廠300mw中速磨煤機(jī)直吹式制粉系統(tǒng),通過采用制粉系統(tǒng)、一次風(fēng)系統(tǒng)與空預(yù)器系統(tǒng)聯(lián)合設(shè)計(jì)與改造的方式,提高制粉系統(tǒng)對(duì)煤種的適應(yīng)性以及制粉系統(tǒng)出力,改造過程中通過設(shè)備選型分析及校核計(jì)算、冷態(tài)動(dòng)力場試驗(yàn)、磨煤機(jī)性能試驗(yàn)及鍋爐優(yōu)化燃燒調(diào)整,使制粉系統(tǒng)改造達(dá)到了預(yù)期效果。試驗(yàn)結(jié)果表明:在鍋爐效率保持不變的前提下,制粉系統(tǒng)、一次風(fēng)系統(tǒng)與空預(yù)器系統(tǒng)聯(lián)合改造后磨煤機(jī)出力得到有效提高,機(jī)組對(duì)煤種的適應(yīng)能力得到顯著增強(qiáng),同時(shí)系統(tǒng)改造后有效提高了一次風(fēng)機(jī)裕量以及熱一次風(fēng)溫,減少磨煤機(jī)設(shè)備維護(hù)、取得了較好的經(jīng)濟(jì)和安全效益。

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燃煤鍋爐低氮燃燒改造與運(yùn)行調(diào)整

燃煤鍋爐低氮燃燒改造與運(yùn)行調(diào)整

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燃煤鍋爐低氮燃燒改造與運(yùn)行調(diào)整 4.8

本文敘述了燃煤鍋爐的低氮燃燒改造方案,改造后進(jìn)行了冷態(tài)空氣動(dòng)力場實(shí)驗(yàn)和運(yùn)行調(diào)整實(shí)驗(yàn),為低氮改造后的鍋爐運(yùn)行提供意見。

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600MW機(jī)組對(duì)沖燃燒鍋爐低氮燃燒改造及運(yùn)行調(diào)整

600MW機(jī)組對(duì)沖燃燒鍋爐低氮燃燒改造及運(yùn)行調(diào)整

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600MW機(jī)組對(duì)沖燃燒鍋爐低氮燃燒改造及運(yùn)行調(diào)整 4.5

為解決600mw火電機(jī)組對(duì)沖燃燒鍋爐nox排放質(zhì)量濃度過高的問題,進(jìn)行了低氮燃燒改造。通過低氮燃燒器更換,合理布置燃盡風(fēng)噴嘴,采用全爐膛分級(jí)燃燒技術(shù),使nox排放質(zhì)量濃度降低至300mg/m3左右,達(dá)到了降低nox排放的效果,同時(shí)鍋爐飛灰含碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)沒有明顯的變化。通過部分低溫過熱器置換為省煤器,降低了過熱器減溫水流量,同時(shí)空氣預(yù)熱器進(jìn)口煙氣溫度下降,鍋爐排煙溫度也會(huì)隨之下降,有利于提高鍋爐熱效率。部分低溫過熱器置換后省煤器出口水溫提高,但還有一定的欠飽和溫差,距汽化仍有一定的安全裕度。

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300 MW機(jī)組鍋爐煤粉混合器結(jié)構(gòu)優(yōu)化改造 300 MW機(jī)組鍋爐煤粉混合器結(jié)構(gòu)優(yōu)化改造 300 MW機(jī)組鍋爐煤粉混合器結(jié)構(gòu)優(yōu)化改造

300 MW機(jī)組鍋爐煤粉混合器結(jié)構(gòu)優(yōu)化改造

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300 MW機(jī)組鍋爐煤粉混合器結(jié)構(gòu)優(yōu)化改造 4.7

煤粉混合器是中間儲(chǔ)倉式鍋爐輸粉重要設(shè)備之一,其正常運(yùn)行是保證煤粉鍋爐穩(wěn)定燃燒的關(guān)鍵所在.針對(duì)某電廠300mw機(jī)組鍋爐煤粉混合器在滿負(fù)荷工況下出現(xiàn)正壓脫粉現(xiàn)象,借助fluent軟件對(duì)該現(xiàn)象進(jìn)行了流場、顆粒軌跡模擬,分析認(rèn)為煤粉混合器后一次風(fēng)管沿程阻力和局部阻力偏大,以及煤粉混合器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)缺陷是導(dǎo)致脫粉的主要原因,對(duì)此,提出了將煤粉混合器托盤縱向下移60mm,下粉口內(nèi)側(cè)縱向延長30mm的優(yōu)化改造方案,并借助數(shù)值模擬及試驗(yàn)對(duì)優(yōu)化改進(jìn)后的結(jié)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)證.結(jié)果表明,優(yōu)化改進(jìn)后鍋爐在滿負(fù)荷工況下,每層平均多下粉3t/h左右,下粉均勻流暢,未出現(xiàn)脫粉現(xiàn)象.

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ТП-87和БК—320煤粉鍋爐按照燃料渦流燃燒工藝的改造

ТП-87和БК—320煤粉鍋爐按照燃料渦流燃燒工藝的改造

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ТП-87和БК—320煤粉鍋爐按照燃料渦流燃燒工藝的改造 4.5

據(jù)《теплознергетика》2013年6月刊報(bào)道,俄羅斯科學(xué)院西伯利亞分院熱物理研究所的專家分析了тп-87和бк3—320煤粉鍋爐的技術(shù)改造問題。

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20 t/h煤粉鍋爐燃燒系統(tǒng)技術(shù)改造研究

20 t/h煤粉鍋爐燃燒系統(tǒng)技術(shù)改造研究

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20 t/h煤粉鍋爐燃燒系統(tǒng)技術(shù)改造研究 4.6

對(duì)湖南省洞庭苧麻紡織印染廠的2#煤粉鍋爐出現(xiàn)的燃燒不穩(wěn)、不能負(fù)壓運(yùn)行、鍋爐容易熄火、后墻結(jié)渣和灰、渣可燃物含量高等問題進(jìn)行了研究,提出了切實(shí)可行的改造方案,對(duì)燃燒器及燃燒系統(tǒng)進(jìn)行了改造.該方案簡單易行,投資少,見效快,解決了鍋爐存在的問題,具有較好經(jīng)濟(jì)效益并有推廣應(yīng)用價(jià)值.

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貧煤鍋爐低氮燃燒系統(tǒng)優(yōu)化改造

貧煤鍋爐低氮燃燒系統(tǒng)優(yōu)化改造

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貧煤鍋爐低氮燃燒系統(tǒng)優(yōu)化改造 4.4

煤粉鍋爐低NOx燃燒器系統(tǒng)改造

煤粉鍋爐低NOx燃燒器系統(tǒng)改造

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煤粉鍋爐低NOx燃燒器系統(tǒng)改造 4.5

為節(jié)能減排,提出了鍋爐燃燒器系統(tǒng)改造項(xiàng)目。鍋爐低氮改造后,鍋爐熱效率提高1%,鍋爐nox排放量大幅減少,排放濃度標(biāo)準(zhǔn)降到了220mg/m3。

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“W”型火焰煤粉鍋爐燃燒系統(tǒng)改造探討

“W”型火焰煤粉鍋爐燃燒系統(tǒng)改造探討

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“W”型火焰煤粉鍋爐燃燒系統(tǒng)改造探討 4.4

分析目前貴州鴨溪電廠3號(hào)、4號(hào)鍋爐燃燒系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問題,通過鍋爐f風(fēng)系統(tǒng)、乏氣風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,有效提高了鍋爐效率、降低了供電煤耗,大大降低了鍋爐結(jié)焦趨勢,取得了明顯的效果。

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300MW煤粉爐低氮燃燒改造技術(shù)措施與經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)相關(guān)

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王鳴

職位:室內(nèi)設(shè)計(jì)師學(xué)徒

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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