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更新日期: 2025-05-29

干壁釘用ML15鋼冷拔斷裂及搓絲尖裂原因分析

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干壁釘用ML15鋼冷拔斷裂及搓絲尖裂原因分析 4.6

經(jīng)光學(xué)顯微鏡和掃描電子顯微鏡觀察結(jié)果表明,干壁釘用ML15鋼冷拔斷裂主要因材料中氧化物夾雜的大量存在所致;搓絲尖裂除與材料中氧化物夾雜存在有關(guān)外,還與熱處理不當(dāng),退火溫度偏高,時間較長而形成游離滲碳體有關(guān)。

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干壁釘用ML15鋼冷拔斷裂及搓絲尖裂原因分析

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經(jīng)光學(xué)顯微鏡和掃描電子顯微鏡觀察結(jié)果表明,干壁釘用ml15鋼冷拔斷裂主要是因為材料中氧化物夾雜的大量存在所致;搓絲尖裂除與材料中氧化物夾雜存在有關(guān)外,還與熱處理不當(dāng),退火溫度偏高,時間較長而形成游離滲碳體有關(guān)。

中碳鋼絲拉拔斷裂原因分析及改進(jìn)措施 中碳鋼絲拉拔斷裂原因分析及改進(jìn)措施 中碳鋼絲拉拔斷裂原因分析及改進(jìn)措施

中碳鋼絲拉拔斷裂原因分析及改進(jìn)措施

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分析中碳鋼絲拉拔斷裂的形成原因,并提出了相應(yīng)的改進(jìn)措施,在壓縮率高達(dá)98.7%的條件下生產(chǎn)出了強(qiáng)度大于2400mpa的中碳鋼絲。

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62A鋼絲冷拔斷裂問題分析 62A鋼絲冷拔斷裂問題分析 62A鋼絲冷拔斷裂問題分析

62A鋼絲冷拔斷裂問題分析

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62A鋼絲冷拔斷裂問題分析 4.4

利用掃描電鏡(sem)、能譜分析儀(eds)等手段,對62a鋼絲在拉拔過程中出現(xiàn)的斷裂問題進(jìn)行了研究。通過對不同類型斷口的分析結(jié)果發(fā)現(xiàn),鋼絲斷口形貌主要分為平面狀和杯錐狀2大類,根據(jù)不同的斷口形貌其斷裂類型可分為脆性斷裂和韌性斷裂。在拉拔過程中的斷裂主要是由鋼絲內(nèi)存在較大的夾雜物、元素偏析以及鋼絲表面缺陷等原因造成的。

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70高碳鋼鋼絲拉拔斷裂原因分析 70高碳鋼鋼絲拉拔斷裂原因分析 70高碳鋼鋼絲拉拔斷裂原因分析

70高碳鋼鋼絲拉拔斷裂原因分析

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70高碳鋼鋼絲拉拔斷裂原因分析 4.4

采用掃描電鏡和能譜成分分析,對70高碳鋼絲拉拔過程中出現(xiàn)的斷裂問題進(jìn)行了分析。結(jié)果表明,鋼絲斷口主要有平面狀和杯錐狀兩種,其斷裂類型為脆性斷裂和韌性斷裂。拉拔過程中,造成70高碳鋼絲斷裂的主要原因是鋼絲內(nèi)存在成分偏析、較大的夾雜物以及鋼絲表面缺陷等,并提出有效措施解決這些問題。

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高碳鋼絲焊接區(qū)拉拔斷裂原因分析

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高碳鋼絲焊接區(qū)拉拔斷裂原因分析 4.6

對高碳盤條的焊接區(qū)拉絲斷口進(jìn)行了形貌的觀察和分析。結(jié)果表明,高碳盤條焊接區(qū)發(fā)生拉拔斷裂的主要原因有以下三種:焊接過程中未完全擠出的氧化物夾雜;焊接后的熱處理溫度過高導(dǎo)致盤條的組織發(fā)生過熱以及焊接區(qū)表面潤滑不良導(dǎo)致拉拔過程中產(chǎn)生表面橫向裂紋,形成裂紋源。

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自攻絲、干壁釘、墻板釘、纖維板釘區(qū)別

自攻絲、干壁釘、墻板釘、纖維板釘區(qū)別

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自攻絲、干壁釘、墻板釘、纖維板釘區(qū)別 4.5

本帖最后由統(tǒng)治·木工專用螺絲系列于2009-11-1213:52編輯 很多人都對自攻絲、干壁釘、墻板釘、纖維板釘混要不清,因為它們長的很相似,如 果不是經(jīng)常接觸很難區(qū)分它們的不同,下面我對它們之間的區(qū)別、原理和用途做下簡單 闡述: 干壁釘,又叫墻板釘。用于石膏板與木龍骨和石膏板與輕鋼龍骨的連接。 市場上一般以黑色的為多,即黑色磷化。藍(lán)白色的也有,即蘭鋅。國內(nèi)可能蘭鋅的不多。 干壁釘80%以上的需求集中在3.5x25這一個規(guī)格上。因為主要用于石膏板,而石膏板的厚 度都是一樣的。 我看到有tx說打家具也用這種螺絲,其實是不合適的。就像你穿雙皮鞋去跑步,跑也能跑, 但肯定是運(yùn)動鞋更合適。 干壁釘?shù)倪x購標(biāo)準(zhǔn): 1.頭部要圓(這也是所有圓頭螺絲共同的標(biāo)準(zhǔn)),因為生產(chǎn)工藝問題,很多廠家生產(chǎn)出來的 干壁釘頭部可能不是很圓,有些甚至是略為方形的。帶來的問題就是擰入后不能完

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螺旋肋預(yù)應(yīng)力鋼絲用盤條拉拔斷裂原因分析 螺旋肋預(yù)應(yīng)力鋼絲用盤條拉拔斷裂原因分析 螺旋肋預(yù)應(yīng)力鋼絲用盤條拉拔斷裂原因分析

螺旋肋預(yù)應(yīng)力鋼絲用盤條拉拔斷裂原因分析

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螺旋肋預(yù)應(yīng)力鋼絲用盤條拉拔斷裂原因分析 4.3

φ12.5mm的螺旋肋預(yù)應(yīng)力鋼絲用swrh72b盤條在拉拔至φ6.25mm時出現(xiàn)斷裂。對時效和拉拔工藝進(jìn)行分析,時效時間超過60d,拉拔工藝合理。對盤條化學(xué)成分、斷口和非斷口處非金屬夾雜物進(jìn)行分析,化學(xué)成分符合技術(shù)要求,斷口和非斷口處非金屬夾雜物級別均較低。對非斷口和斷口處進(jìn)行金相、中心偏析分析,非斷口處的金相組織為索氏體和少量鐵素體,斷口處的金相組織為索氏體、少量鐵素體和心部網(wǎng)狀滲碳體,試樣斷口處中心碳偏析為4.0級。由碳偏析引起的心部網(wǎng)狀滲碳體是造成盤條拉拔斷裂的主要原因,減少坯料的碳偏析可以消除拉拔斷裂的發(fā)生。

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45號鋼、ML15鋼材

45號鋼、ML15鋼材

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45號鋼、ML15鋼材 4.4

45號鋼 45號鋼,是gb中的叫法,jis中稱為:s45c,astm中稱為1045,080m46,din稱為:c45 45號鋼為優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)用鋼,硬度不高易切削加工,模具中常用來做模板,梢子,導(dǎo)柱等,但須熱處理。 45號鋼廣泛用于機(jī)械制造,這種鋼的機(jī)械性能很好。但是這是一種中碳鋼,淬火性能并不好,45號鋼可以淬 硬至hrc42~46。所以如果需要表面硬度,又希望發(fā)揮45#鋼優(yōu)越的機(jī)械性能,常將45#鋼表面滲碳淬火,這樣 就能得到需要的表面硬度。 1.45號鋼淬火后沒有回火之前,硬度大于hrc55(最高可達(dá)hrc62)為合格。 實際應(yīng)用的最高硬度為hrc55(高頻淬火hrc58)。 2.45號鋼不要采用滲碳淬火的熱處理工藝。 調(diào)質(zhì)處理后零件具有良好的綜合機(jī)械性能,廣泛應(yīng)用于各種重要的結(jié)構(gòu)零件,特別是那些在交變負(fù)荷下

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70鋼盤條拉拔斷裂的原因分析 70鋼盤條拉拔斷裂的原因分析 70鋼盤條拉拔斷裂的原因分析

70鋼盤條拉拔斷裂的原因分析

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70鋼盤條拉拔斷裂的原因分析 4.6

70鋼盤條在拉拔時發(fā)生斷裂,經(jīng)對盤條拉拔工藝和盤條材質(zhì)進(jìn)行分析,認(rèn)為盤條心部存在網(wǎng)狀滲碳體是造成拉拔斷裂主要原因。

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干壁釘用ML15鋼冷拔斷裂及搓絲尖裂原因分析精華文檔

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45鋼盤條拉拔斷裂原因分析

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45鋼盤條拉拔斷裂原因分析 4.7

45號鋼盤條在拉絲過程中發(fā)生斷裂,運(yùn)用掃描電鏡及能譜儀、金相顯微鏡等分析手段,對其斷裂原因進(jìn)行分析。結(jié)果表明,原材料中存在的夾雜物、晶粒粗大及混晶等冶金質(zhì)量缺陷是盤條在拉拔過程中發(fā)生斷裂的主要原因。

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70#鋼盤條拉拔斷裂原因分析 70#鋼盤條拉拔斷裂原因分析 70#鋼盤條拉拔斷裂原因分析

70#鋼盤條拉拔斷裂原因分析

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70#鋼盤條拉拔斷裂原因分析 4.4

本文以公司新開發(fā)鋼種70#質(zhì)量異議為研究對象,通過借助金相、掃描電鏡和化學(xué)分析法等分析手段對硬線盤條斷裂進(jìn)行缺陷分析,結(jié)果表明拉拔斷裂形成主要是由于鑄坯縮孔,索氏體率低、內(nèi)部中心偏析等原因造成。

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65鋼盤條拉拔斷裂原因分析 65鋼盤條拉拔斷裂原因分析 65鋼盤條拉拔斷裂原因分析

65鋼盤條拉拔斷裂原因分析

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65鋼盤條拉拔斷裂原因分析 4.7

65鋼盤條拉拔斷裂原因分析

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80鋼盤條拉拔斷裂原因分析 80鋼盤條拉拔斷裂原因分析 80鋼盤條拉拔斷裂原因分析

80鋼盤條拉拔斷裂原因分析

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80鋼盤條拉拔斷裂原因分析 4.4

用掃描電鏡、金相顯微鏡觀察分析了80鋼盤條拉拔斷裂的斷口,并對盤條進(jìn)行了理化檢驗分析。結(jié)果表明,盤條組織中較多的網(wǎng)狀二次滲碳體是盤條在拉拔過程中脆斷的主要原因

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【免費(fèi)下載】45號鋼ML15鋼材

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錄井鋼絲斷裂原因分析 4.5

針對錄井鋼絲斷裂殘存試樣和本體取樣,通過宏觀斷口形態(tài)分析、掃描電鏡微觀斷口分析、拉伸試驗、金相顯微組織分析等手段尋找斷裂原因。結(jié)果表明,主要原因是鋼絲過載,表面損傷也促進(jìn)了斷裂。

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GCr15軸承鋼管冷拔橫裂原因分析

GCr15軸承鋼管冷拔橫裂原因分析

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GCr15軸承鋼管冷拔橫裂原因分析 4.8

 2001年6月江南學(xué)院學(xué)報june.2001 第16卷 第2期journalofjiangnancollegevol.16 no.2 [文章編號]1008-8547(2001)02-0013-03 gcr15軸承鋼管冷拔橫裂原因分析 ξ 劉新佳1,袁士春 2 (11江南大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院,江蘇無錫214063;21錫鋼集團(tuán)中心試驗室,江蘇無錫214000) [摘要]通過材質(zhì)分析、金相組織分析、球化機(jī)理的探討及對球化工藝過程的追溯,得出gcr15軸承鋼 管冷拔產(chǎn)生橫裂的主要原因是由于爐溫不均、局部加熱溫度偏低而產(chǎn)生的球化退火欠熱型反常組織 在冷拔過程的復(fù)雜應(yīng)力作用下產(chǎn)生裂紋所致。 [關(guān)鍵詞]gcr15軸承鋼管;橫裂;球化退火 [中圖分類號]tg115.21[文獻(xiàn)標(biāo)識碼]a anana

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Ф5.5mm 45鋼盤條拉拔斷裂原因分析 Ф5.5mm 45鋼盤條拉拔斷裂原因分析 Ф5.5mm 45鋼盤條拉拔斷裂原因分析

Ф5.5mm 45鋼盤條拉拔斷裂原因分析

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Ф5.5mm 45鋼盤條拉拔斷裂原因分析 4.3

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預(yù)應(yīng)力鋼絲及鋼絞線用SWRH77B盤條拉拔斷裂原因分析 預(yù)應(yīng)力鋼絲及鋼絞線用SWRH77B盤條拉拔斷裂原因分析 預(yù)應(yīng)力鋼絲及鋼絞線用SWRH77B盤條拉拔斷裂原因分析

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預(yù)應(yīng)力鋼絲及鋼絞線用SWRH77B盤條拉拔斷裂原因分析 4.8

分析預(yù)應(yīng)力鋼絲及鋼絞線用swrh77b盤條拉拔斷裂原因。針對平齊狀、杯錐狀、斜茬狀和不規(guī)則斷口形貌及形成原因,提出改進(jìn)措施:(1)合理配置連鑄二冷工藝,正確調(diào)整末端電磁攪拌位置,避免中心偏析和縮孔的形成。(2)認(rèn)真檢查鋼坯的表面質(zhì)量,對有缺陷的坯料應(yīng)進(jìn)行修磨,較嚴(yán)重的坯料應(yīng)回爐。(3)勤檢查、更換導(dǎo)衛(wèi)裝置和軋槽,合理分配各道次變形量,調(diào)節(jié)好各機(jī)架間張力,保證料型的合理規(guī)范,避免劃傷、黏鋼、折疊、結(jié)疤、耳子等缺陷。(4)增大swrh77b盤條在斯太爾摩線上的冷卻速度,保證相變冷卻速度在10~15℃/s,避免出現(xiàn)索氏體化率低和先共析滲碳體大量形成的現(xiàn)象。(5)確定拉拔道次、變形量并選用良好的潤滑劑。

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不銹鋼螺絲斷裂原因分析

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不銹鋼螺絲斷裂原因分析 4.8

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彈簧鋼絲斷裂原因分析 彈簧鋼絲斷裂原因分析 彈簧鋼絲斷裂原因分析

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彈簧鋼絲斷裂原因分析 4.5

采用斷口分析、外觀檢查、金相檢查和能譜分析等方法,對彈簧鋼絲在拉拔過程中發(fā)生的斷裂原因進(jìn)行了分析。結(jié)果表明附著于鋼絲表面的金屬鋅,在熱處理過程中處于液態(tài),引起鋼絲由外表面沿晶脆化開裂進(jìn)而導(dǎo)致整體斷裂,從而得出彈簧鋼絲的斷裂是由低熔點金屬脆化開裂造成的。

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Q235沸騰鋼線材拉拔斷裂原因分析

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Q235沸騰鋼線材拉拔斷裂原因分析 4.4

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65鋼線材拉絲斷裂不規(guī)則斷口原因分析 65鋼線材拉絲斷裂不規(guī)則斷口原因分析 65鋼線材拉絲斷裂不規(guī)則斷口原因分析

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65鋼線材拉絲斷裂不規(guī)則斷口原因分析 4.6

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WSM50C鋼的裂尖塑性損傷與斷裂 4.4

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(母惺)本鋼新1號高爐主溝斷裂原因分析及處理

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(母惺)本鋼新1號高爐主溝斷裂原因分析及處理 4.4

本鋼新1號高爐主溝斷裂原因分析及處理 母惺孫文武 (本鋼煉鐵廠,遼寧本溪117000) 摘要:本鋼新1號高爐主溝鋼殼斷裂,嚴(yán)重威脅到高爐安全生產(chǎn)。通過對主溝鋼殼斷裂原因分析,并提出處 理措施,對舊主溝進(jìn)行加固處理,延長主溝壽命,解決了安全生產(chǎn)隱患。 關(guān)鍵詞:高爐;主溝;斷裂;熱負(fù)荷 thesowfracturereasonanalysisandprocessingofbenxi steelnewno.1b.f muxingsunwen-wu (benxiironandsteelindustryco.,liaoningbenxi17000) abstract:benxisteelnewno.1bfsowsteelshellrupture,andaseriousthreatto

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李彤

職位:巖土勘察項目經(jīng)理

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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